汽車制造
——記李玉卿在安陽三一機械的“服務(wù)之旅”
國家數(shù)控中心安陽分中心 程倩
2018年9月,安陽分中心與安陽三一機械有限責(zé)任公司(以下簡稱“安陽三一機械”)簽訂了十一臺套雙通道臥加及雙通道立加HNC-818D智能數(shù)控系統(tǒng)。隨后,分中心服務(wù)工程師李玉卿開始了他在安陽三一機械的“服務(wù)之旅”。
李工給我的印象是一個言語不多、踏實穩(wěn)重、憨厚誠實的人,臉上總是掛著微微的笑容,言談舉止幽默而溫和。2012年,李工入職華中數(shù)控客服部,擔(dān)任售后服務(wù)工程師,在山東、北京、天津、河北、山西等地服務(wù)客戶。2017年,國家數(shù)控系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心安陽分中心成立,李工被調(diào)入安陽分中心繼續(xù)從事河南地區(qū)客戶服務(wù)工作。“歲月如梭,轉(zhuǎn)眼間已是我在華中數(shù)控的第7個年頭了,雖然服務(wù)過很多企業(yè)和學(xué)校,但是印象最深刻的還是這次在安陽三一機械的調(diào)試經(jīng)歷”,工作間隙,李工感嘆到!
“這個事情有點難”
這次合作的安陽三一機械是專門生產(chǎn)組合機床(專機)的公司。前期要調(diào)試的是2臺汽車前橋?qū)S秒p通道、雙刀庫、雙主軸加探頭的9軸臥式加工中心。汽車前橋是傳遞車架與前輪之間各向作用力及其所產(chǎn)生的彎矩和轉(zhuǎn)矩的裝置,通過懸架與車架相連接,兩端安裝車輪。由于汽車在行駛的過程中,前橋所處的工作環(huán)境惡劣,工況復(fù)雜,其承受的載荷也多為交變載荷,從而使得其零部件易出現(xiàn)疲勞裂紋甚至斷裂現(xiàn)象。這就要求其在結(jié)構(gòu)設(shè)計和加工工藝上必須保證足夠的強度、剛度和抗疲勞破壞的能力。
(鍛造出來的前橋毛胚件)
鍛造出來的前橋毛胚件需要在機床上加工4個區(qū)域即板簧面、拳頭面、背窩面和鎖銷孔。加工過程中工作臺要旋轉(zhuǎn)3個不同的角度。其中拳頭面軸線與工件回轉(zhuǎn)中心有6-10°的夾角,其他3個加工區(qū)域都與工件回轉(zhuǎn)中心垂直。由于毛胚件長度尺寸有偏差,為了保證不同偏差的毛胚件的4個區(qū)域都能加工到并且加工合格,目前國內(nèi)前橋加工企業(yè)普遍采用的做法是增加一道工序,專門用來測量毛胚件的總長并標(biāo)注,以便后續(xù)工序通過平移工件坐標(biāo)系進而滿足各個區(qū)域的公差要求。其中加工難度最大的是工件兩側(cè)類似于人的拳頭的地方,行內(nèi)稱之為拳頭面。需要保證的是經(jīng)過2次旋轉(zhuǎn)后,銑出的兩個端面厚度是99.75-99.9mm,精鏜孔后壁厚要求在19-21mm。難點在于毛胚件外形凸凹不平、人工測量總長有誤差、待加工區(qū)域與測量方向有夾角,測出來的總長不能直接通過加減運算而用于平移工件坐標(biāo)系,因此,靠工人經(jīng)驗偏移出來的坐標(biāo)系,經(jīng)過加工容易出現(xiàn)端面厚度超差或者壁厚超差的情況。該難點極大地困擾了國內(nèi)前橋加工企業(yè)。
為解決困擾行業(yè)發(fā)展的瓶頸,國外荷蘭一家企業(yè)生產(chǎn)出通過探頭測量自動計算,并將原來至少需要3道工序才能完成的工作融合在1臺雙通道臥加上完成,提高了生產(chǎn)效率并降低了對操作工人的要求。之前國內(nèi)并無企業(yè)生產(chǎn)出該類專機但需求量卻很大,而進口單臺專機動輒上千萬的價格,又讓不少汽車配套企業(yè)望而卻步。
“主動出擊,拿下再說”
2018年,安陽三一機械有意與國外數(shù)控系統(tǒng)公司合作,在該公司原有臥加基礎(chǔ)上生產(chǎn)該全序?qū)C,但國外系統(tǒng)公司或研發(fā)報價較高或研發(fā)進度較慢。這個時候,我們安陽分中心常務(wù)副主任楊志國、華中數(shù)控河南地區(qū)銷售經(jīng)理兼安陽分中心副主任李東輝和李工三人,立刻抓住時機、主動出擊,努力一次又一次拜訪安陽三一機械技術(shù)出身的程建安董事長,并多次反復(fù)溝通,建議用2個探頭分別探出來的雙通道坐標(biāo)的使用,通過探測出的坐標(biāo)經(jīng)過宏程序計算出4個不同位置區(qū)域的工件坐標(biāo)系并演示。同時又與華中數(shù)控中央研究院同事論證具體算法實現(xiàn)的可行性。通過對方案的反復(fù)溝通修改完善,最終成功簽下2臺套的先期試用合同。隨后,經(jīng)過不斷完善和攻關(guān),陸續(xù)簽訂了11臺套雙通道臥加及雙通道立加配套華中HNC-818D智能數(shù)控系統(tǒng)的銷售合同。
(先期配套的數(shù)控系統(tǒng)終端用戶使用現(xiàn)場)
安陽及周邊區(qū)域的數(shù)控系統(tǒng)銷售以機床再制造、專機配套等領(lǐng)域應(yīng)用為主,2018年,機床改造低價,競爭激烈,尤其是南方推出低價系統(tǒng)(拓普康、廣州科源、南京開通等)強勢加推北方市場。安陽三一機械雙通道臥加、雙通道立加等車橋?qū)S脵C床數(shù)控系統(tǒng)配套合同的簽訂,搶占了原有廣數(shù)系統(tǒng)的配套市場,為華中數(shù)控系統(tǒng)在安陽及周邊地區(qū)的市場推廣打開了新的突破口。 ????????????
“只要思想不滑坡,辦法總比困難多”
2018年春節(jié)后,安陽三一機械專機調(diào)試工作正式拉開序幕,由于公司系統(tǒng)是標(biāo)配單通道/單主軸/單刀庫5進給軸,所以現(xiàn)場需要大量修改PLC和參數(shù),并反復(fù)測試完善,才能實現(xiàn)雙通道/雙主軸/雙刀庫9進給軸的功能,而雙速主軸電機也非華中數(shù)控配套電機,刀庫也是該企業(yè)專門定制的,都需要現(xiàn)場測試,其中的工作量可想而知。
有段時間,試加工總是出現(xiàn)新增加通道刀庫換刀時卡刀情況。為了不影響第二天的進度,李工就在宿舍連夜重新編寫刀庫部分的PLC,到凌晨時刻才打個盹、洗把臉,又準(zhǔn)時趕到到三一廠區(qū)進行測試完善。
后期,各軸基本功能完善后,增加探頭檢測并編寫宏程序,自動計算各不同位置工件坐標(biāo)系的算法時,李工和安陽分中心副主任李東輝二人又連續(xù)幾晝夜反復(fù)演算、反復(fù)驗證,才確定了最終的算法。雖然調(diào)試過程中遇到很多預(yù)想的和實際測試時功能不一致的情況,但是在華中數(shù)控中央研究院同事和安陽分中心其他同事的鼎力協(xié)助之下,逐步一一完善了。
(李玉卿在安陽三一機械調(diào)試設(shè)備)
“鎖門與開門趣事”
為了保證交貨期,李工幾乎犧牲了所有的節(jié)假日時間,經(jīng)常加班加點,不是最早一個到三一廠區(qū)的,就是最后一個離開的。剛開始加班時,三一機械相關(guān)負(fù)責(zé)人每天都會安排一個工人等候并鎖門,后來三一機械相關(guān)負(fù)責(zé)人干脆直接告訴李工所有開關(guān)權(quán)限和位置,讓每天最后一個離開的李工"負(fù)責(zé)"三一廠區(qū)的“拉閘落鎖工作”!
安陽分中心的辦公區(qū)和住宿區(qū)域是在離安陽三一機械幾公里外的安陽精特軸承廠區(qū)內(nèi),在三一機械調(diào)試的日子里,李工總是在夜深人靜的夜晚“很艱難”地把精特軸承傳達(dá)室的老大爺從睡夢中喊醒開門,才能回到宿舍休息。有一次,李工和安陽分中心副主任李東輝從三一機械加班回去實在太晚,門衛(wèi)老大爺怎么叫也叫不醒,最后二人只能“重拾青春、翻越墻頭”,回到宿舍休息。
(安陽分中心副主任李東輝趁車間深夜停工間隙現(xiàn)場試切)
調(diào)試工作完成,預(yù)驗收給最終用戶試加工演示時:毛胚件夾緊,按一下循環(huán)啟動,換上探頭自動探測計算,算出總長超差的報警料廢,正常的就換上一把又一把刀具銑面、鉆孔、倒角、鏜孔.....拆下成品檢測厚度、壁厚、位置度......當(dāng)親眼看到各項數(shù)據(jù)都在公差范圍之內(nèi)時,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕K端用戶終于露出了滿意的笑容,說到:“沒想到咱們國產(chǎn)設(shè)備這么好!既能達(dá)到進口機床的精度還能顯著降低我們的成本?!?/p>
預(yù)驗收通過后,安陽三一機械董事長程總多次表示:“華中數(shù)控的敬業(yè)精神真讓我們佩服,值得我們?nèi)珡S員工學(xué)習(xí)?!崩罟っ枋龅剑骸盎叵肫疬@一個多月的奮戰(zhàn)攻關(guān),我覺得收獲良多。服務(wù)客戶是我的本職工作,我只是做了我應(yīng)該做的。但是在平凡的崗位上助力安陽企業(yè)的同時,也能為祖國的智能制造強國戰(zhàn)略貢獻了自己的綿薄之力,這讓我感到無比的自豪!”